近日来,金鹰重工大机事业部动力制动班班长陈力成了公司的热门人物。前不久他发明的一个看起来不起眼的传动轴工装,解决了一个让现场同志们困惑已久的问题,受到公司专门的奖励通报。
之前,安装传动轴存在“三大困难”,成为动力制动班的“无奈”。首先是安装困难。一根传动轴两三百斤,每次安装时需要4名经验丰富的工人师傅借助手拉葫芦等工具,进行较长时间的对位调整,才能顺利安装,对体力和耐力都是极大的考验。其次是安全保障困难。由于车辆下部空间有限、视线也不好,虽然工班并没有因此出现过工伤,但是大家一直“心有余悸”。第三个困难就是验收交验麻烦。按照公司要求,传动轴工序安装完成后,需要对每个安装螺栓进行力矩测量验证,为此,质检员和师傅们需要拿着长长的扭力扳手,在车下将身体扭曲到极致,才能完成一个螺栓的验证,非常辛苦。陈力班长看在眼里,急在心上。“既然在车底下安装、调整、交验都不方便,那能不能预先把传动轴安装到转向架上,调整交验完成后,再与传动轴作为一个整体安装到车下呢?”按照这个思路,他先自己构思设计了一个小装置,并和另一位师傅利用废料首次将支架实物做了出来。一经试验,取得了成功!以前传动轴安装需要四个人花费1个小时的时间,现在只需要两个人20分钟,而且安全也有了保障。质检员也对此大加赞赏,传动轴扭力力矩验证过程非常轻松迅速,产品质量得到保证。后来,陈师傅和工人师傅们又对支架进行了升级,不仅制作简单,而且拆卸方便,能够反复使用。现在这个装置不但可用于GMC-96型钢轨打磨车,也能用于GCY-型重型轨道车,通用性更广了,实用性也更强了。公司近日专门下发奖励通报,并号召全体员工向他学习,立足岗位,发扬“主人翁”精神,主动作为、解决问题、持续改善,为提高生产效率和质量贡献一份自己的力量。以人为本创新驱动
质量为先用户至上共建共享
编辑:周主文校审:张丹国